Före åtgärd
I ugnen användes Eo5 LS som bränsle. Rekuperatorn var konstruerad för medströms värmeväxling och var byggd med dyra rör som hade högt korrosionsmotstånd. Allt för att inte rören i rekuperatorn skulle bli så varma att vanadinbeläggningar på ytan skulle medföra svåra korrosionsproblem. Före semestern 2010 var rekuperatorn som varit i drift de senaste 10 åren sliten och effektiviteten hade minskat. Ett byte av rekuperator hade förberetts till semesterstoppet.
Åtgärd
Den nya rekuperatorn var konstruerad för korsvis värmeväxling vilket ger högre temperatur på förbränningsluften till brännarna och därmed minskad bränsleförbrukning i ugnen. Den högre temperaturen på förbränningsluften, och därmed även högre temperatur på rekuperatorrören, kunde accepteras trots att rekuperatorn var byggd med rör som var avsevärt billigare än i tidigare rekuperatorer. Detta var möjligt eftersom man för ca 2 år sedan bytt oljekvalitet till Eo3 LS som inte innehåller vanadin.
Resultat
Oljeförbrukningen i ugnen har minskat med ca 7% (vid lika stort värmt tonnage). Driftförhållandena i ugnen har förbättrats. Den nya rekuperatorn kostade mindre än hälften av den vad den gamla kostade. En del ombyggnader av bl a luftkanaler blev förstås nödvändiga vid byte från medströms- till korsströms värmeväxling.
Lönsamhet
Återbetalningstiden för rekuperatorbytet är ca 2 år.
Fotografi
Den nya rekuperatorn ovanpå ugnen.
Kontaktperson: Lukas Larsson 0142 - 29 36 89.